时光从指尖划过,悄无声息地带走汗水,留下智慧。
陪伴杨勇健度过那段时光的是不停地思考如何更好地精益化,提升班组效率,提高产能,让班组员工从低效率繁重的任务中得到解放。
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深入现场的精益实践
杨勇健是航空工业新航134厂热交换器分厂的一名计划员。每天,他提前一个小时到车间,斟酌计划排产和人员安排,力求将人员和产品搭配做到最完美,使生产效率达到最高。8点前,他和生产准备工一起把当天生产所需资源配送至各工位,确保准时开工,减少排产时间等待。生产过程中,只要遇到问题,他都会和员工一起动手操作,带领大家想办法、做改善,减少、减轻员工的工作量。
从计划排产到生产准备、从工位布局到作业流程布局、从工艺装备性能提高到工艺流程优化、从团队改善到全员参与等,钣焊组每天都在发生新的变化。一天的生产工作结束后,杨勇健会进行复盘,人员搭配如何最优、产品如何排序、如何更快更高效地产出……不知不觉中,窗外已夜色微凉。那些流过的汗水,终将变成累累硕果。2020年底,他带领整个团队做出现场改善30余项,钣焊组产出量增长了50%,提前两个月完成了全年生产任务,车间产值增长了49%,超额完成全年计划。
优化布局调整产线 再上新台阶
2021年,杨勇健同时负责散热器产能提升项目,对厂房进行整体布局优化。他认真细致地对每一个工位进行测绘和优化,实现铝合金生产线、不锈钢生产线的大U型物流布局,完成机加工入线、焊接除尘、厂房多余物物理隔离、厂房除尘降噪、厂房弧光隔离等精益改善工作,提升了散热器产能及产品质量,提升了厂房整体工作环境。
值得一提的是某3项产品实现收益率大于30%的预期目标;通过采用降低批量、标准作业制定、生产准备优化、改善物流运行规则等措施,使不锈钢线均衡交付率由58%提升到80%。
流转速度提升 在制品降低
加速现场在制品流转速度,缩短产品生产周期,降低在制品数量和批次一直是分厂追求的目标。在具体实施过程中,杨勇健作为项目的主要负责人,带领大家规划改善现场物流转运路线及转运规则,推广应用班组排产看板,使班组日常工作显性化,定时定量排产,使班组间的信息传递显性化,实现看板拉动;清除现场三分一的产品架,使现场更为整洁有序;重塑生产准备信息流程及工作标准,使生产准备配送更高效及时。通过一系列措施的实施,改善成果显著,成品生产周期缩短了13%,零组件生产周期缩短了11%,每周产出项数提高25%,现场日常在制品降低了10%。
打造标杆班组
2021年,分厂成立精益改善团队,杨勇健任组长。他利用周六的时间对全体班组长进行培训,辅导班组长采用清障表工具带课题。
打造员工为本标杆班组,营造全员改善氛围,杨勇健负责的不锈钢线装配组经过4个月的全员自主性改善,累计解决问题50余项,有效作业时间由50%提升至78%,产能提升27%。改善课题荣获134厂2022年4月份学习改善特等奖。并将员工为本改善经验向分厂内部及协作单位推广,掀起134厂班组级学习改善氛围。
杨勇健说,未来的路还很长,改善虽小,但作用很大,精益求精永无止境,不断突破瓶颈,做更好的自己。