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2022年,航空工业力源810项目研制团队坚定贯彻落实通飞 “十四五”战略规划,聚焦创新驱动,将技术创新应用和正向设计理念落实到液压柱塞泵研制过程中,实现了高压大流量液压柱塞泵功率重量比8的突破。
航空工业力源810项目研制团队
潜心研究钻技术
2022年,面对国外军用、民航客机用高压柱塞技术的严密封锁,无相关资料可借鉴的不利局面,团队一度陷入了型号研制创新设计能力不足、可行性验证试验不充分、新工艺方案不成熟的艰难困境,为保证完成年度任务,团队成员化压力为动力,齐心协力、勠力创新,创造了设计、工艺、生产制造、器材采购并行作业的新模式,先后完成17项设计创新、4项工艺创新,使产品在与对手竞争中处于领先地位。先后实现28MPa级大流量液压柱塞泵,35MPa高压航空柱塞泵的研制突破。
重任在肩显担当
凡益之道,与时偕行。围绕重点型号飞机配套研制的液压柱塞泵使用需求,项目团队以产品结构布局为切入点,积极开展技术、工艺、生产攻关,历经4个月的奋战,项目团队创新研发出斜盘浮动支撑结构,实现了整体重量大幅度缩减;同时成功研制了35MPa高压航空柱塞泵,交付样机用于新一代飞机液压系统预研,各项性能测试及寿命试验均满足要求。
创新增效闯新路
为最大限度缩短零件加工周期,为后续整泵试验争取时间,在设计方案确定后,团队成员随即就如何实现设计、工艺无缝衔接等难题开展分散走访学习,及时“回头看”总结经验,并提出了设计数模出图、加工数模导入、工艺边加工边编制、错误随时修正的工作模式。通过模式创新,实现了整体加工周期压缩67%,首次加工合格率大幅度提升,并创造了4个月完成全部型号零件加工的新纪录。
攻坚克难创佳绩
为确保产品各项指标满足客户使用需求,项目团队围绕试验数据分析开展攻关。历时8个月的艰苦鏖战,项目团队累计开展摸底试验时数1500余小时,先后解决了变量调节压力拐点跨度大、高低温工况下压力差异明显等10余项重大技术难题。